铜陵节能时效炉厂家

时间:2021年03月08日 来源:

我们通过多次温度在线测量(参考下文七(4)技改前后升温曲线对比),发现在升温阶段各部位温差较大,在保温阶段曲线不够平直,证明该时效炉温度控制效果不理想。

由时效炉的结构可以看出,时效炉的能源消耗主要包括由于加热所产生的天然气消耗和75KW循环风机产生的电能消耗。导致能耗高的可能原因分析如下:

时效炉炉体保温效果差

当炉体保温效果差时,会使炉内热空气通过热传导辐射到炉周围空气中,这势必会造成升温速度慢,不能满足时效炉时效前期快速升温的要求,同时会造成燃烧机频繁启动、加热时间延长,造成不必要的天然气浪费。 时效炉的电炉配有两辆小车。提升机构由卷扬机、装料框、提升铰链、滚动轮等组成。铜陵节能时效炉厂家

选择挤压机还需要考虑的一个重要环节,就是挤压机的辅助系统,它们与挤压机一起构成一个完整的生产手段。在挤压机的工作过程中,有相当于30%~70%的工作时间消耗于辅助操作,常因辅助机结构不完善而影响挤压机的生产效率和挤压产品质量,同时也加大了操作人员劳动的强度,所以认真考虑辅助装置的选择和设计,对于提高挤压制品的质量和提高作业流水线的自动化水平至关重要。挤压机的辅助装置主要包括加热炉的供料机构和炉门的密封装置;挤压机的供锭装置;模座装置(更换工模具);挤压垫片与压余和铜皮的分离机构;挤压工模具的清理、修理、冷却和润滑等装置;挤压机的出料机构等。无锡高效节能时效炉公司时效炉可以配合并满足自动装框机构的使用要求。

ZF3000系列变频器是一款通用高性能电流矢量变频器。主要用于控制和调节三相交流电机的速度和转矩。该系列产品具有容量范围涵盖广,能够实现电机转速控制。外观上具有造型美观大方,内部结构紧凑,便于安装等特点;其功能上具备响应速度快,过载能力强,稳速精度高等诸多优点。

挤压车间A1、A2时效炉均由某公司制造,加热系统均采用1台BG600天然气燃烧机,目前我公司主要时效的型材为6061和6082,升温时间一般设定为1小时左右,保温时间一般设定为6.5-7.5小时。每台时效炉主要用电设备为90KW三相异步通风机1台,采用双速电机控制风机的转速,厂家设计的风机转速控制程序为在风机换向时程序输出的转速为1250RPM,不换向时输出转速为1496RPM。平均每吨铝材时效耗电量为36KWh/吨。天然气平均耗气量为10.3m3/吨。


铝合金快速固溶炉是由炉体、炉体钢支架、可拆式炉顶、炉衬、加热元件、循环风机、导风板、朝下气缸压紧式炉门、快速升降机构、料架、淬火槽、运料车、控制系统及配电柜/控制柜、液压系统等组成。炉体外壳框架采用型钢焊接成型,内壁采用1Cr18Ni9Ti耐热钢板,内衬采用全纤维结构,炉壳内表面锁紧一层高密石陶瓷纤维板,起到隔热作用并保护炉壳表面不被腐蚀。加热元件采用0Cr25AL5合金扁带,用不锈钢圆钢固定于炉膛周围,圆钢外表套上防短路瓷管绝缘,电阻带再套在瓷管外面。新建节能时效炉比旧式时效炉每吨产品的天然气消耗量下降了2.2 m3(下降了31.4%),升温时间缩短32min;

通过对时效炉工艺及能耗高的原因进行客观分析,找出能耗高的主要原因,在满足时效工艺及效果的前提下,有针对性的进行技术改造,可以使电能消耗明显降低,同时天然气消耗也有一定程度的降低,取得了良好的节能效果。有效降低了时效成本,产生了良好的经济效益和社会效益。

铝合金铸件时效炉是铝合金铸件固溶处理后的时效热处理之用,用于消除铝合金材料经初加工后预热的**设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形。 铝材时效用电单耗为36KWh/T。技改后,铝型材时效电单耗为25.8KWh/T ;无锡高效节能时效炉公司

时效炉超温报警双重控制,确保工件不超温。铜陵节能时效炉厂家

在保温阶段,随着时间的延长,铝型材各部分已充分被加热,炉内热空气温度和铝型材温度已基本达到热平衡,这时热空气的对流速度已不需要太快,否则,不合理的风机转速使热空气对流速度迅速加大,炉内温度迅速上升在短时间内超出保温温度,多余的热量会通过烟道排除炉外,这样不造成天然气的浪费而且风机转速高会造成风机电能消耗大,终造成时效成本增高。所以对大功率时效炉风机转速的合理设置意义重大。

对客户时效炉能耗高的主要原因进行客观分析。 铜陵节能时效炉厂家

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